正元氢能:刀刃向内深挖潜,降本增效出实招

来源: 河北石油化工新闻 | 作者:榆氢网 | 发布时间 :2025-04-14 | 8 次浏览: | 分享到:

今年以来,潞安正元氢能科技公司聚焦价值创造,持续推进精益思想指导下的“算账”文化,坚持以创新为抓手,苦练内功、深挖潜力,激发内生动力,以夯基固本、流程优化为主线,紧紧抓住降本、提质、增效的牛鼻子,牢固树立“一切成本皆可控”的理念,精打细算深挖潜力,持续强化精益管理,不断提升企业经济效益,为完成全年目标任务提供保障。

精细管理,节约用电降成本。正元氢能高质量践行“人人都是经营者,个个都是效益源”的经营理念,在成本控制与效益增长上精准发力。通过一系列行之有效的举措,在“降”与“增”两个关键维度深入探索,在设备管理方面建立了完善的设备全生命周期管理体系,按照设备运行情况,做好备用机精细化管理,切实做好降本增效工作。气化车间将渣水现场继续执行除氧水泵P1807停运一台,备用磨机辅机停机停运,备用清、输灰系统停机停运,备用筒仓除尘风机停机停运,以上累计可节约用电155KW/小时。通过此次停运备用设备,不仅提升了企业的经济效益,还增强了企业的市场竞争力,为企业在激烈的市场竞争中持续发展奠定了坚实基础。

技术改造,全力以赴增效益。水汽车间A脱硫运行时出料困难,出料密度长期控制在1.34左右,如此高的密度使得物料流动性极差,导致一小时出料仅有3吨包左右。而浓缩密度过高,除了影响出料,还引发了一系列连锁问题。除雾器压差随之升高,这是因为高浓度的物料容易附着在除雾器表面,阻碍气体流通。同时,除雾折流板下方积料严重,大量堆积的物料超出了折流板的承载能力,最终导致喷淋管道折断。频繁的设备故障不仅增加了维修成本,还使得生产时常中断,严重影响了车间的整体生产进度。去年7月份车间管理人员开始对A脱硫浓缩进行检修改造,改造后出料密度降到1.28,浓缩除雾器压差运行稳定,每小时出料达到了7吨包,每天出料从60吨包提升到120吨包以上,每小时节约蒸汽两吨,后处理节电每小时80千瓦时。

优化工艺,提升企业竞争力。当前,液氨产品因市场竞争激烈、价格波动等因素,效益长期处于较低水平,且车间操作弹性极小,给生产优化带来了极大阻碍。然而,尿素车间管理人员并未退缩,通过深入研判,积极开展优化工艺相关操作,从原料配比、反应条件到产品分离等,不放过任何一个细节,最终成功实现了尿素产能的显著提升,并优化了产品结构,带来了可观的经济效益,成功将尿素产量由2960t/d提升至3050t/d,不仅提升了尿素产能,还确保了液氨和尿素产品结构的合理调整,根据尿素成本及平均销售价格计算,预计每年可产生86.21万元的效益。

下一步,正元氢能坚持脚踏实地走好每一步,充分发扬“艰苦奋斗,博采众长,共筑卓越”的企业精神,不断强抓落实,补齐短板,继续全过程、全方位降本增效,强化全员成本管控意识,推动公司高质量发展。(通讯员孙旭东 中国化工报赵晨光)


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